25C型客车,又称中韩合造不锈钢客车,是由长春客车厂与韩国韩进重工业公司以技术合作的方式生产。包含一等车、二等车、餐车和发电车共30辆客车,最高运行速度200km/h,车体材质为不锈钢,也是中国铁路首次采用鼓型车体结构。
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餐车(CA25C)
餐车设有厨房和酒吧区。一位端起布置有配电室、贮藏室、清洁用具室、酒吧、餐厅及厨房。酒吧可向旅客提供烟、酒、冷热饮料等饮食服务。餐厅装饰考究,并配有音响系统,可让旅客边品尝美味佳肴,边娱乐消遣,有利于消除旅途疲劳。
研制过程
1994年2月12日,长春客车厂与韩国韩进重工业公司以技术合作的方式联合投标,与铁道部签订了生产30辆200km/h不锈钢客车,原计划用于衡广铁路复线。
合同中包括8辆一等座车(RZ125C)、18辆二等座车(其中2辆带播音室)(RZ225C)、2辆餐车(CA25C)及2辆空调发电车(KD25C)。韩进重工负责30辆不锈钢车身的设计,并组装27辆。长春客车厂负责30辆不锈钢客车用的转向架,并组装2辆二等车、1辆二等播音车。
1998年,30节客车组成两组车底,配属广深线担当准高速列车,每天跑四对。
2000年10月21日,“四提”后25C客车改为担当肇庆-香港直通车。
2002年,其中一组25C调拨担当T101/102次,长沙-武昌。
2004年,其中一组25C客车开行韶关-广州-深圳的“丹霞号”列车,车次为T351/2/3/4。
2007年,两组25C客车退役。目前一组封存于广州客技站,一组封存于深圳笋岗客技站。
25C型客车在运行试验中速度达到212.6km/h。在研发过程中,长客厂学习、消化并吸收了众多新技术,主要有不锈钢车体设计、制造技术;车体密封技术;“浮筑式”地板结构;滑动踏板式全密封脚蹬;鼓形门板塞拉门技术;符合200km/h以上速度运用要求的密封式车窗; 集便装置;列车技术诊断系统;转向架动力学性能仿真技术;车体隔声减振性能分析及测定技术;空调系统压力保护能力设计技术; 双管制动系统的设计。
但是在使用中发现,长春客车厂设计的CW系列转向架,在实际使用中发现在高速运行的表现和构架强度都有所不足,曾有装用CW-2A转向架的25C型客车在运用时构架折断,某些同样使用CW系列转向架的25K型客车也出现牵引拉杆折断、轴箱弹性定位节点橡胶熔化等问题,因此客车的最大运行速度被限制在160km/h内。
2008年,根据铁道部运装客车[2008]431号文件《关于明确各型客车标记速度的通知》的规定,为确保客车运行安全,自2008年8月31日起,所有25C型客车速度改为140km/h。
技术要点
(1)车体结构为全不锈钢车体,薄壁筒形整体承载结构。底架牵引梁、缓冲梁、枕梁和复合内层(底架)采用韩国SMA58型低合金钢,其余部件采用日本SUS304、SUS301L型不锈钢。
(2)车厢内装结构满足200km/h速度运行要求,采用了“浮筑式”地板结构。该结构由防振胶条、木梁、橡胶地板、CORK(碎木屑、沥青、水泥、树脂胶混合物)、胶合木地板组成。
首先用胶水将防振胶条固定于金属波纹地板槽内,然后用胶将木粱固定在防振胶条槽形地板木骨架上。再用起防振、保温、隔声作用的CORK铺在金属波纹地板之,使之略高于金属波纹地板上表面。CORK上面铺薄橡胶板,橡胶板上铺设防寒板。最后,将木地板固定于地板木梁之上,这样就形成了完整的“浮筑式”地板结构。
(3)车钩采用15号C级钢车钩与G1型大容量缓冲器。
(4)为了满足200km/h速度下的气密性要求,车厢采用密封性良好的单波纹折棚风挡。
(5)采用活动踏板脚蹬,可以满足高低站台停靠。
(6)一等座车、二等座车、餐车转向架采用长客设计制造的CW-2A型转向架。转向架设有摇枕结构,一系为钢螺旋弹簧,二系为空气弹簧。
空调发电车采用CW-1A型转向架,转向架设有摇枕结构,一系与二系均为钢螺旋弹簧。
两种转向架均采用无磨耗轴箱定位装置、进口轴承及油压减振器,并设有防倒滚装置。两种转向架均具有良好的耐磨性,除制动闸片、闸瓦、油压减振器及车轮踏面外.其余各部件运行200万km内无需换修。
(7)采用104型电控制装置、单管制动系统。
为了考虑双管兼容性,按空气弹簧、各种风动门、集便器、给水装置等不同的用风量要求,设置了不同的容积与压力的风缸,解决了用风设备多影响列车管压力变化的问题,列车管的压力仍为600 kPa。
制动系统还具有电空转换功能与故障检测功能。采用了德国制动盘与防滑器。一位端保留手制动装嚣。
(8)给水装置采用车下水箱压力泵供水。一、二等座车容积为850L、餐车为1000L、发电车400L。下水箱具有良好的热绝缘性能,并设有防冻加热装置。水箱采用不锈钢材质,铜质阀门。各出水阀均为带过滤器的定量水阀,保证了合理用水。各座车均设有电茶炉,供应饮用水。
(9)一、二等座车均设有2个厕所及1个洗脸间。
2个厕所均为分体式玻璃钢厕所,设有坐式便器、洗手池、废纸箱等设施。洗脸间设有洗脸台、梳妆镜、洗手液盒、自控式干手器。车下设集便装置,车内污物全部集中排放于集便装置中。该装置与地面污物循环处理装置配套使用,保证了车辆的密封性。
(10)采用日本东芝空调机组。该机组具有在列车高速运行、外气压力变化时,引起车内压力变化的压力保护性能。送风道为直通式风道,出风口风量可预先调整。回风口位于小走廊的机组下方,废气排风机设于车下。
采用电热采暖器。电热器安装在座倚之下,电热器表面的实测温度低于70摄氏度。电热器的输电线装于金属波纹地板与木地板之间的金属保护管内,穿过地板的电线管采用金属板与密封胶密封,可防止水分渗入。
(11)列车采用发电车集中供电方式,交流三相四线制、两路供电,电压为380V/220V,频率50Hz。列车主干线负载容量按18辆编组计算,每辆车用电量按45 kW计算。车端连接器设计兼容与国内现有客车。
(12)一等座车包间内采用隐光源为主照明,并以壁灯为辅助照明,同时也起装饰作用。各车均设应急照明灯,车端设DC48V尾灯。
(13)列车除正常的播音设施,还设有共线电话、无线电话等设备,一、二等座车及餐车均设有电话间。仅一、二等座车设有无线电话系统。
(14)在发电车上设集中控制与显示装置,对制动装置、轴温报警装置、空调装置、车门控制、集便装置及防滑器等设备进行故障诊断,存贮故障信息,并报警。
(15)车厢内设有旅客信息系统,该系统可显示与旅途有关的信息,如运行区间与
方向、始发与终到站时间、前方停车站、到站时间、所开车门及行车速度、气象资料、问候语、广告词等内容。
(16)车厢采用塞拉门,车门可在车外手动打开,靠液压传动装置自动关闭。折棚门为风动拉门,内端门为普通自动复位拉门。四角门及折棚门均具有良好的气密性与隔声性,气密性按±4kPa气动载荷设计,完全可满足200km/h高速运行的求。
(17)一、二等座车客室内及餐车酒吧与餐厅内均为固定车窗。为保证车体密封性,车窗除采用橡胶密封条密封外,还利用内墙板二次密封。车窗玻璃均为安全玻璃,一等车包间内,二等车客室内,餐车餐厅、酒吧内玻璃均为茶色,其余为普通透明或磨砂玻璃。
(18)一、二等座车均采用了玻璃钢板式行李架,该行李架既坚固可靠,可满足UIC566规定载荷作用。
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国产化改造
2007年,25C型客车达到了厂修年限。由于长期的使用,不锈钢客车在运用时存在的诸多结构不合理以及日常维修困难、配件互换性差等问题,已直接影响到车辆正常运营。因此,长春客车厂对25C型客车厂修的同时进行国产化改造。
(1)CW-2A型转向架基础制动装置为整体引进德国KNORR公司的盘形制动单元。为保证车辆安全,必须对KNORR盘形制动单元进行分解,更换橡胶件。但因
配件无法采购以及检修周期长,同时为保证车辆正常运用及后续维修的配件供应,对制动单元作出以下国产化改动:
盘形制动单元(杠杆吊座、内外侧杠杆、手制动杠杆、单元制动缸等)更换为国产件,仍以三点悬挂式悬挂在构架横梁上的盘形制动吊座上。选用了已在国内广泛应用的SP19型单元制动缸,并重新核算杠杆比,对杠杆吊座、内外侧杠杆进行了改造,同时对手制动装置进行改造。原车装用的KNORR进口防滑器改为铁科院生产的TFX1G型防滑器;轴温报警器改为国产统型KZS/M-1型集中式轴温报警器。
(2)卫生系统采用的是美国MONOGRAM第1代产品,存在动作噪声大、保压性能差、集便箱容量不足而无法正常工作等缺陷,已直接影响到卫生服务系统的正常使用。
国产化时选用了广州菲尔迪自动化技术有限公司研制的FED型铁路客车暂集便器。其工作原理为FED型暂集便器通过冲洗按钮控制冲水管路和喷嘴,将污物通过集便器进入集便箱,在集便箱内实现自动集便-粉碎、液化-排放的循环工作。系统可通过卫星定位,在适当的速度和地点将粉碎后的污物排出,既可减少对车辆外部的污染,又解决了长途客车的集便箱容量不够的问题。
(3)空调控制柜、电源转换箱和应急电源箱更换为国产统型产品,更新照明控制箱、应急电池箱。在取消原车监控单元的同时,对空调控制单元、电源控制单元、充电整流单元以及照明控制单元进行了改造。
原车信息显示屏由于自身缺陷已经全部废除,停止使用,厂修时将更换为国产25K型客车显示屏的形式。
(4)车水箱设置在车底,悬挂在底架上。原车通过控制上水管的压力启动车下风动泵,通过改变压力将车下水箱的水压入到车上,供乘客使用。由于橡胶密封件出现老化 龟裂、破损等现象,导致压力不足,使车上用水无法正常。因此对其进行了改造,改为采用压力传感器和电动水泵结构。
(5)25C型客车车顶结构为压型搭接,采取塞焊方式焊接,总计有16条长大搭
接面。因车辆长期的高频振动,焊缝处出现了开口不密贴的现象,导致渗漏。长客厂采取点焊或段焊涂胶的方式进行修补,首次对不锈钢车体采取TIG点焊(钨极氩弧焊)和MAG电铆焊(熔化极氩弧焊)相结合的工艺。
(6)客车车底防寒采用丙烯酸树脂胶、沥青浆、硅酸盐水泥和软木颗粒的混合物铺设而成。经过多年运行后,软木颗粒已经浸水剥离而无法使用,厂修时采用了先喷涂隔声防腐阻尼浆,再铺装玻璃纤维防寒材的工艺。
(7)原型车塞拉门为韩国湖山公司生产的产品,一些专属配件已经无法采购。长客厂采取以下解决方案:将老化的塑料管用金属编织管替代;采用FESTO 公司生产的多路阀替代折角阀;采用航空汽缸替代韩进重工业公司停止生产的塞拉门脚蹬收缩汽缸。通过对原型车塞拉门结构的分析,掌握了其工作原理,并通过系列配件替换,恢复了塞拉门高低站台自动识别、速度高于3km/h时自动锁闭等各项原始功能。
规格参数